重庆南桐特水公司在创新生产工艺上狠下功夫,近期已全面完成 了水泥优化改造,大大提高了水泥磨的设备运转率和台时产量,系统运行状况创下建厂以来的历史最好水平。
以前,公司在生产水泥过程中,一直以生石膏矿石和锅炉炉渣作为掺和材料,成本高。生石膏矿石质地变化波动大,对水泥中硫分的控制难度大,锅炉炉渣强度不稳定,掺和比例随时变化,给操作工带来了不便。为此,公司科技攻关小组大胆尝试,反复试验,成功实现了脱硫石膏代替天然石膏,粉煤灰代替锅炉炉渣作为掺和材生产水泥。同时,通过试验发现,助磨剂与脱硫石膏、粉煤灰的相容性好,混合比例高,用它作为添加剂 生产32.5、42.5、52.5强度等级水泥;不但提高了掺和材比例和水泥强度,还降低了生产成本,实现增产增效,预计每年多生产水泥3万多吨。
公司通过对水泥制成设备的更新和工艺创新,系统优化改造成效显著。既保证了水泥质量,又实现了水泥的增产增效,水泥磨的台产已达40吨/ 时,与优化前相比台产增加10吨,成本下降了9.2元/吨,不仅为该公司节约资金百多万元,还为全面完成全年生产经营目标奠定了基础。
来源:中国建材报
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