我厂1台Φ3m×9m闭路水泥磨,平均台时产量达到33.56t/h,配Φ3m旋风式选粉机,PPCS64-6气箱脉冲袋除尘器,处理风量26700m3/h,TH630SH斗式提升机,提升高度30.58m,速度1.5m/s,能力185m3/h。
1 出现问题
水泥磨系统工艺流程见图1。

图1工艺流程示意
1999年6月份,因提升机斗子“挂壳”,致使其整体脱落,故更换了整套链条和斗子;因原球磨机三仓Φ40mm、Φ30mm圆球全部变形不能使用,故加入Φ23mm×30mm、Φ32mm×35mm的轴承钢段35t;改提升机链条转动为三角皮带转动,以增加起动和运转中的平稳性。开磨后,仍出现提升机壁壳、地坑、选粉机、循环风机和提升机处斜槽等辅机设备到处粉尘飞扬,尤其是提升机地坑下,每班就冒出2t左右粉尘,增加了维护工人的劳动强度,磨头也经常返灰,使工作环境恶劣,加之磨机台时产量大幅下降,设备得不到正常运行,质量也难以控制。
2 分析原因
出现此现象后,经长时间的观察,在磨头控制室操作发现排风机、循环风机阀门开度在80%时,只要选粉机转速达到600r/min以上,就迅速出现冒灰现象。提升机电流上升,超过30A地坑就冒灰,并且排风机负压变化无常。于是我们做了多次的循环负荷率及选粉效率测试,发现选粉机转速在600r/min时,循环负荷率在170%~230%之间,选粉效率在45%~50%之间,水泥成品筛余值在2.4%~3.0%之间。并发现提升机到选粉机的斜槽里物料流速加快,流量非常大,取料难,易往外喷灰,后多次停磨对各主要辅机进行排查,发现存在以下问题:
1)提升机安装时,主、被动轮没保持一致,出现斗子偏斜、落灰。
2)选粉机内主、辅叶片尺寸小,致使循环风量及回旋气流不够。
3)循环负荷率太大,选粉机没发挥其能力,加上除尘器收集下的粉尘又回入提升机,致使其超载。
此外,气箱脉冲袋式除尘器“气包”易存水,并有2个脉冲阀不振打。除尘袋壁易结块,造成除尘效率降低,排风量减小。
3 解决措施
1)调整提升机主、被动轮保持一致。
2)更换选粉机内全部主、辅叶片,并在原尺寸的基础上统一加大50mm,以增加循环风量和回旋气流。叶片的大小按图2中3个孔的位置进行调节。

图2 叶片大小的调节
3)循环风机控制板换新,并调整到80%~85%位置(可在操作室安装1块阀门调整仪表进行调整)。
4)在磨机操作时要稳定排风机阀门开度在75%~80%之间,经多次检测,这时袋除尘器收集下的粉尘筛余值小于3.0%,可以直接入单仓泵(见图1中除尘器下的改后走向)。
5)除尘器“气包”及时放水,修复脉冲阀。要经常检查气箱,更换损坏的袋子。
6)研磨级配重新调整(见表1)。
表1 调整前后磨机级配t
|
时间 |
一仓 |
二仓 |
三仓 |
|
Ф
100mm |
Ф
90mm |
Ф80mm |
Ф70nlm |
∑ |
Ф60mm |
Ф50mm |
Ф40mm |
∑ |
Ф40mm |
Ф30mm |
Ф23
×30 |
Ф32
×35 |
∑ |
|
调整前 |
3.0 |
7.5 |
8.O |
4.5 |
23 |
5.5 |
7.5 |
9.O |
22 |
15 |
20 |
|
|
35 |
|
调整后 |
2.0 |
7.0 |
8.5 |
5.5 |
23 |
6.0 |
7.5 |
8.5 |
12 |
|
|
20 |
15 |
35 |
4 效果
通过以上几点的调整,不仅解决了辅机设备的返灰问题,而且选粉效率有很大的提高。后多次取样表明,循环风阀门、排风机阀门控制在75%~80%之间,选粉机转速在550~600r/min之间,循环负荷率在131%左右,选粉效率在65.5%左右,成品筛余值小于3.0%,提升机电流保持在35~40A,加上气箱脉冲袋除尘器收集后的粉尘改入单仓泵,故磨机台时产量增加到34.41~35.0t/h,从1999年12月至今都运转良好。
洛阳水泥厂,河南洛阳471832
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