2002年2月,我公司用挥发分在10%~12%之间的煤煅烧熟料,获得了成功,熟料平均标号52.8MPa,熟料烧失量平均为0.47%,Φ3.0m×11m立窑台时产量为13.2t/h,取得了较好的经济效益,解决了我公司因煤炭供应紧张影响生产的难题。
1 生料制备
煤挥发分偏高,导致立窑上火快,底火薄,熟料不易烧透,fCaO、烧失量上升,影响熟料质量。为此我们在生料制备过程中调整生料配料方案,在原方案的基础上适当提高生料中Al2O3、Fe2O3的含量,控制熟料中Al2O3在6.0%左右,Fe2O3在5.5%左右,且C4AF+C3A在22%~24%之间,以提高熟料中液相成分,增加底火厚度,相应延长煅烧时间,确保熟料质量。为保证熟料成分符合要求,生料中Al2O3应控制在3.8%~4.2%之间,Fe2O3控制在2.9%~3.2%之间,同时严格控制出磨生料0.08mm方孔筛筛余≤8.0%,合格率≥90%。煤工业分析见表1,调整前后生料化学成分及率值见表2。
表1 煤的工业分析
|
Mad/% |
Aad/% |
Vad/% |
FCad/% |
Qnet,ad/(kJ/kg) |
|
1.18 |
26.82 |
11.23 |
60.77 |
23672 |
表2 调整前后生料化学成分及率值
|
项目 |
化学成分/% |
率值 |
|
Loss |
SiO2 |
Al2O3 |
Fe203 |
CaO |
MgO |
∑ |
KH |
n |
P |
|
调整前 |
39.99 |
12.23 |
3.74 |
2.85 |
38.97 |
1.81 |
99.59 |
O.929 |
1.86 |
1.31 |
|
调整后 |
39.67 |
12.13 |
4.07 |
3.05 |
38.91 |
1.70 |
99.53 |
0 916 |
1.70 |
1.33 |
2 生料成球
2.1 稳定供料、供水系统
供料系统需配备生料稳流仓和溢流装置,由单管螺旋喂料机稳定供料;用变频调速器控制水泵稳定供水,达到良好的在线控制,使水压稳定在0.2MPa以上,使水呈雾状喷出。
2.2调整成球盘参数
为保证小料球成球质量,将成球盘倾角由50°调到52°,下料口位置移至成球盘中心线下部。调整后保证Φ3~8mm料球占80%以上,料球水分12%~13%,尽量减少Φ15mm以上大料球。
3 熟料煅烧
3.1 采用小料球暗火操作
含高挥发分煤的生料上火快,如不采用小料球暗火煅烧技术,很容易破坏“三平衡”,影响熟料质量。为此严格控制生料成球粒度,使生料上火速度与熟料烧成速度相适应,熟料煅烧充分。料球粒度小,球内外温差不大,爆破率相对较低,有利于窑内通风,提高煅烧质量。
3.2 合理用风
因生料上火快,且熟料液相量较大,为保持“三平衡”,应适当降低用风量。
4 熟料物理化学性能
熟料的化学成分、率值及矿物组成见表3。熟料物理性能见表4。
表3 熟料化学成分、率值及矿物组成
|
项
目 |
化学成分/% |
率值 |
矿物组成/% |
|
Loss |
SiO2 |
Al203 |
Fe2O3 |
CaO |
MgO |
∑ |
fCaO |
KH |
KH— |
n |
P |
C3S |
C2S |
C3A |
C4AF |
|
调
整
前 |
O.37 |
20.
89 |
5.52 |
5.03 |
64.87 |
2.
83 |
99.
51 |
1.81 |
O.
924 |
0.
892 |
1.98 |
1.
10 |
53. 66 |
19. 40 |
6.
13 |
15.
29 |
|
调
整
后 |
0.43 |
20.
57 |
5.98 |
5.41 |
64.76 |
2.
52 |
99.
67 |
1.96 |
0.920 |
0.886 |
1.81 |
1.
11 |
51. 43 |
20.
17 |
6.
70 |
16.
45 |
表4 熟料物理性能
|
项目 |
安定性合格率/% |
80μm筛余/% |
比表面积(m2/kg) |
标准稠度用水量/% |
凝结时间
/(h:min) |
抗折强度
/MPa |
抗压强度
/MPa |
|
初凝 |
终凝 |
3d |
28d |
3d |
28d |
|
调整前 |
| |