我厂在1999年6月购进了4台BGY型双嘴自动水泥包装机,设计台时产量为30t/h。该包装机计量准确性较好,一次性投资较小,且结构简单,产量调节灵活性较强,比较适合于小规模袋装水泥的生产。但该机多处密封点密封装置寿命短,造成环境污染,运转率低,电耗高。
1 BGY型双嘴水泥包装机的结构
该包装机结构见图1。

图1 BGY型包装机结构示意
2 存在问题与解决措施
2.1 出灰机构
BGY型包装机出灰机构结构示意见图2。

图2 包装机出灰机构结构
该包装机采用的是叶轮出灰方式,叶轮由电动机通过皮带拖动,物料在叶轮的作用下灌入包装袋内。由于密封盘根失效,轴套和轴磨损,水泥便通过回转间隙泄漏。如果物料中的硬颗粒或其他杂物塞在叶轮与机壳之间,卡住叶轮,也会导致电动机烧毁事故。由于磨损较快,叶轮每周要检修2台(共8台),每半年更换1次,主轴、轴套1年更换1次,并且在运转1年后,发现有2台出灰叶轮机壳磨透,不得不更换机壳。
对BGY型包装机的叶轮出灰方式进行改造的局限性很大,经过多次试验,发现采用气化出灰方式较为可行。
具体做法:去掉原出灰机构(同时去掉电动机),在该位置处制作安装1个气化箱,尺寸较原叶轮机壳略小,在气化箱侧面上安装2个充气盘,制作成如图3所示的气化出灰机构。开机时,首先打开充气盘(见图4)对物料进行气化,然后插袋灌装。由于上部刚性叶轮给料机构也去掉了,没有了原来刚性分格轮的阻隔,使被气化的物料高度较大(从储料仓至出灰嘴9m),能产生足够的压力,保证了出灰速度。

图4 充气盘示意
图5 闸板关闭机构
2.2 关闭机构
BGY型包装机采用的是闸板关闭方式,见图5。物料中的硬颗粒一旦卡入闸板槽内,闸板无法关闭,在多次通过外力使闸板复位后,密封受到损坏而造成严重的泄漏,使袋重难以控制。
改进方法:去掉原来的闸板关闭机构,在原来位置安装挤压胶管关闭机构,见图6。用一段长为150mm内径Φ35mm的橡胶管连接气化管与出灰嘴,在胶管上下两侧加2块压板,其中1块在电磁铁的作用下上下运动而使胶管关闭或张开。从而达到关闭物料的目的。同时避免了物料中的硬颗粒卡住闸板而出现关闭失效的问题。
图6 关闭机构示意
2.3 给料机构
刚性叶轮给料机由减速电动机通过链条传动,有2个动密封点,用盘根密封,该形式的密封容易失效,密封周期短,容易发生泄漏。给料机位于操作者的上方,一旦发生泄漏,则难以继续工作,对连续生产影响较大。同时,给料机所在位置隔断了后来改造中所需要的气化区域,造成下料不畅。
改进方法:去掉原来的刚性叶轮给料机(包括电动机),以扩大物料气化区域,同时在料仓尖底处加闸板阀以便检修。去掉了电动机,降低了电耗,去掉了2个动密封点,使该处不再有泄漏点。
3 改造效果
改造前每台包装机配用的3台电动机实际功率共9.4kW左右,实际台产约为28.5t/h,包装水泥实际工作耗电0.33kWh/t。改造后,去掉了3台电动机,仅剩下仪表、控制电磁铁用电,但增加了使用压缩空气所对应的电耗,每吨水泥耗气0.025m3(0.3MPa),对应电耗为0.1kWh,因此改造后,实际功率降低9.3kW,每吨水泥降低电耗0.23kWh。按照每年产量70万t计算,每年节约用电160万kWh。
从2000年开始改造后,彻底解决了系统存在的问题。去掉了原包装机所配用的3台电动机,虽改用压缩风气化物料,但所需风量很小,只是在开车之初把风开大,物料通畅之后调低风量,使压缩风几乎处于关闭状态。去掉了原来的出灰叶轮改用气化方式,使台产略降至28t/h,而运转率则提高到了99%,运转率的提高使得综合台产有大幅度上升,还大大降低了检修次数与费用。
山东铝业公司水泥厂,山东淄博255065
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