我公司有2台Φ22m×7m水泥磨使用HXJ-2000高效旋风式选粉机,因其选粉效率低且面临大修,因此,我们于2002年3月改用N500高效转子式选粉机,经过几点改进取得了较好的效果。
1 工艺概况
Φ2.2m×7m水泥磨一仓采用环沟节能衬板,二仓采用双曲面分级衬板,隔仓板采用双隔仓篦板,篦缝宽10mm,入磨物料粒度小于25mm,入磨物料水分小于3%,磨机余风采用LHF-310A回转反吹扁袋除尘器除尘,磨机装载量35t。
2 出现的问题
根据使用经验,入选粉机物料细度一般控制在(008mm方孔筛)25%~35%左右时,选粉机效率最高,而且成品细度容易控制,但我公司在初次使用N500选粉机时发现,转子转速在220r/min,风量开至最大,出磨水泥细度为30%,成品细度为5%左右,不能满足生产要求。于是,对选粉机进行了调整,将循环风阀关闭1/2,减少循环风量,把立轴转速提高到260r/min,这样成品细度降至3%。但随着循环风量的降低,选粉效率也急剧降低,只能达到40%左右,造成磨机循环负荷率增大,回粉量过多,一仓饱磨,台时产量只能达14t/h。
要提高选粉效率,必须保证选粉机工作时有足够的选粉风量,而风量增大则成品粒度变粗,只能提高主轴转速。但转速超过260r/min,选粉机就会晃动,影响选粉机的稳定性。
3 改进措施
3.1 转子改进
该转子为倒锥笼形,其分级圈上原用40根钢管,钢管间隙上大下小,间隙大的部分容易使粗颗粒进入细粉区,为克服这种缺点,把笼形转子上的钢管由原40根增至50根。由于钢管间的间隙减小,主轴转速降至210r/min,选粉风量开至最大,成品细度控制在3%以下,此时磨机台时产量由原来的14t/h上升到16t/h。
3.2 对撒料盘改进
将平撒料盘改为螺桨形撒料盘,螺桨撒料盘能打散物料中的粒子团,使包裹在粒子团中的合格颗粒进入成品;螺桨叶会产生一种向上的气流,给物料一个向上的加速度,能使部分合格的颗粒物料进入细粉收集区。主轴转速提高至230r/min后,成品筛余值小于3%。此时磨机台时产量提高到16.5t/h。
(德州晶华集团大坝有限公司,山东德州253021)
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