我公司1号水泥粉磨系统是由Φ3.8m×12m球磨机(设计生产能力55t/h)、NBH450C×34600mm斗式提升机(日本·椿本)、PPDC96-8气箱脉冲袋除尘器和Φ4.0m旋风式选粉机等组成的圈流生产工艺流程,1995年投产。初期,因水泥磨产量只有40~45t/h,除尘器能够正常运行。随着水泥磨台时产量的提高(1999年产量达80t/h),除尘器不能达标排放。
1 技术参数
气箱脉冲袋除尘器主要技术参数见表1。
表1 气箱脉冲袋除尘器主要技术参数
2 存在问题
1)排灰系统
排灰系统原设计为1台GX400×7754mm螺旋输送机,输送能力30t/h,其结构见图1。
图1 气箱脉冲袋除尘器排灰系统
输送机中间采用吊瓦联接2个螺旋短轴,使用中经常出现:①在除尘器回灰量较大时,常发生堵料;②联接中间轴与2个螺旋短轴的M14×50螺栓易松动或被剪断;③吊瓦中间轴因工作在粉尘环境中,中间轴磨损快(特别是在生产矿渣水泥时);④螺旋输送机安装在灰斗内,出现故障时维修时间长,作业环境差。
2000年6月~2001年6月,因螺旋输送机故障,水泥粉磨系统停机8次,停机处理时间累计52h。
2)花板
花板在气箱脉冲袋除尘器中起着固定滤袋、与滤袋形成密封、隔开袋室和箱体的作用。在除尘器的维护中,常常忽视花板对除尘器收尘效果的影响。该除尘器花板的主要缺陷表现在:①设计、制作花板的钢板厚度薄(δ=4mm),花板刚性差,安装、使用中花板发生变形。脉冲喷吹清灰过程中发生振颤;②花板孔边棱多,滤袋袋口在使用过程中易磨损。另外,花板孔周边形状不规则,在滤袋口与花板孔间存在微小间隙,粉尘易从间隙中通过,进入箱体的净气室中,使除尘器失去除尘作用;③花板下支撑钢板的焊渣、焊瘤,恰好在花板孔边缘,滤袋清灰时受到摩擦,易磨损滤袋,减少滤袋使用寿命。
仅2001年,该除尘器更换滤袋13次,更换滤袋1248条,直接经济损失74880元,标况下粉尘排放浓度高达560mg/m3。
3)袋笼
袋笼作为滤袋的支撑部件,主要是防止滤袋在过滤含尘气体时受负压过度收缩,从而失去过滤作用。其主要缺陷有:①配套袋笼滤袋口无保护圈,在检查、更换滤袋时很容易踩坏或损伤滤袋;②袋笼钢丝骨架表面毛刺多易损伤滤袋,焊点存在锐边或焊接不牢固,在使用过程中易开焊,袋笼易变形;③袋笼骨架为涂漆工艺、表面粗糙,滤袋易粘附在袋笼上,更换困难。
4)滤袋
安装、使用中存在的问题有:①在安装过程中滤袋被损伤,大大缩短滤袋的使用寿命,特别是在生产矿渣水泥时,表现更为明显;②安装质量不符合要求,未按规定的方法与要求安装滤袋。滤袋口未完全卡入花板孔内或滤袋被敷衍地摆放在花板上,使用时滤袋掉落或粉尘经由花板孔进入箱体,从而使除尘器失去作用。
单位:北京新港水泥制造有限公司,北京门头沟102300
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